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朗威公司斩获多项省部级QC成果奖

发布时间:2026-05-09 15:20:24

近日,在中国石油工程建设协会2026年度质量管理(QC)小组活动成果评价中,朗威公司6项QC成果全部获奖,斩获一等奖1项、二等奖3项、三等奖2项,成果覆盖管道焊接、储气库档案、隧道施工、定向钻穿越、球罐热处理、地下水封洞库钢架安装等核心施工领域。

《提高DN500管道焊接一次合格率》荣获一等奖,针对根焊背面焊道成型无法实时观测这一行业共性难题,QC小组大胆创新,成功研发“管道内焊道观测镜”。该设备实现了对根焊背面成型的100%实时观测,填补了市场空白,使焊工能够根据观测结果及时调整焊接参数,有效解决了未熔合、内凹等根部缺陷。

《降低文23储气库二期工程档案验收问题发生率》荣获二等奖,针对储气库项目归档文件不完整、内容不准确等问题,QC小组组织开展档案专项培训和档案问题排查整改等工作,制定了档案组卷目录,对文23储气库二期工程的各单位档案组卷进行指导,最终在项目档案验收取得了87.5分的成绩,得到了业主的认可。

《提高小断面大坡度隧道全自动焊接一次合格率》荣获二等奖,针对焊工实操培训不到位、焊接操作方法不当,QC小组采取重新进行技术交底培训、标准化作业和数字化监控等举措,将焊接一次合格率从94.49%提高到99.26%,焊接质量明显提高,为工程质量安全筑牢保障。

《提高不稳定卵石层定向钻夯套管一次成功率》荣获二等奖,针对定向钻单侧夯套管发现的套管内水位高、施工段地处石方段等问题,QC小组采取根据透水率,每30分钟组织一次排水,并按照每2m测量一次的频率进行纠偏测量,严格要求现场施工人员按照规范进行作业等措施后,后续“φ610定向钻穿越东江”夯套管定向钻均顺利实施,套管角度平均偏差值控制在了0.5°以内,两条不稳定卵石层夯套管定向钻穿越均实现一次成功。

《提高球罐焊接接头残余应力消除率》荣获三等奖,针对施工工艺不完善,仅满足规范最低要求,无精细化内控标准,加热系统调试不充分,温度控制精度不足等问题,QC小组优化了热处理工艺及测温点布置方案,制定了严于规范的内控标准、标准化铺设流程及全流程调试标准,强化了设备精度管控及材料进场验收,提高了高温阶段监测频率。通过本次QC活动,单台球罐热处理施工周期从7天缩短至6.65天,整体节约工期28天。

《提高地下水封洞库项目钢架安装一次验收合格率》荣获三等奖,针对作业人员安装规范掌握不熟练、施工方案交底不详细等问题,QC小组采取安装专项培训+实操考核,优化方案+现场演示交底等举措,成功实现钢架安装一次验收合格率从85%提升至95.14%的目标。

此次六项省部级QC成果获奖,是对朗威公司质量管理水平与技术创新能力的充分肯定,更是公司坚持质量为本、深耕一线攻关的集中体现。朗威公司将以此次获奖为新起点,持续深化QC小组活动,加快优秀成果推广应用,不断破解工程建设痛点难点,全面提升质量管控与精益施工水平,以更高标准、更实举措、更强创新,为石油工程建设高质量发展贡献朗威力量。(夏荣蓓)

 

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